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Título Diseño e implementación de un plan de mejoramiento continuo para la reducción del porcentaje de producto no conforme en corema s.a.s. aplicando la metodología lean six sigma [recurso electrónico]Trabajo de Grado / PDF-Archivos Legibles por Computador
Autor(es) Roa Caicedo, Mauricio (Autor)
Pérez Vergara, Ileana Gloria (Asesor)
Publicación Cali, Colombia : Universidad de San Buenaventura, Cali, 2016
Descripción Física CD-Rom
Español;
Clasificación(es) 658.562
Materia(s) Control de calidad; Mejoramiento contínuo; Productos de residuos; Control de procesos; Calidad de los productos; Six Sigma (Normas de control de calidad); Análisis de producción;
Nota(s) Diplomado Lean Manufacturing & Six Sigma con modalidad Green Belt
Tesis (Ingeniero Industrial) -- Universidad de San Buenaventura. Facultad de Ingeniería, Cali, 2016
Documento Disponible Repositorio Institucional (3334)
Títulos Relacionados Titulo Colectivo: Trabajos de Grado. Ingeniería Industrial. USB
Resumen Se presenta una situación problema en el proceso productivo de extrusión de tubería en la empresa Corema S.A.S. durante el año 2015, el 11,58% del total de kilogramos producidos, corresponden a producto no conforme (PNC). Se clasifica de esta manera debido a que es producto que no cumple con los requerimientos de las normas en las cuales la empresa está certificada, tales como NTC 1746, NTC 4585-2, Resolución 1166 del 20 de junio del 2006 e ISO 9001:2008, por ende se consideran como desperdicios.
El objetivo de este proyecto es reducir el porcentaje de PNC, mediante la implementación de la metodología Lean Six Sigma (LSS), apoyándose en la metodología DMAIC por sus siglas en inglés (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), que se compone de cinco fases, traducidas al español como Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. Basado en este modelo de mejoramiento continuo se logró identificar las causas raíces de la problemática en estudio, que para dicho año incurrió en costos de 328.204.183 COP de los cuales el 74,5% fueron asociados a defectos causados por la mala marcación o marcación incompleta.
Mediante la implementación de herramientas Lean y filosofía japonesa se propuso un plan de mejora que logró reducir, en un solo mes de implementado, el porcentaje de producto no conforme en 3,88%, es decir, de 11,58% pasó a 7,70% con unos ahorros reales asociados de 13’338.355 COP en el mes de mayo de 2.016
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